domingo, 13 de agosto de 2017

Método De Calidad Para Mejorar La Eficiencia En Una Empresa Dominicana

Método De Calidad Para Mejorar La Eficiencia En Una Empresa Dominicana



       Por:
Walter E. De La Rosa D.





Investigación aplicada presentada al Decanato de Negocios en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del título Magister en Gerencia de Calidad y Productividad.




Instituto Tecnológico de Santo Domingo
 (INTEC)
2014




Página de Aprobación

Esta investigación aplicada fue presentada por Walter Efraín De La Rosa D. bajo la dirección de la persona mencionada a continuación. Fue sometida al Departamento de Negocios y aprobada en cumplimiento parcial de los requisitos para la obtención del título de Magister en Gerencia de Calidad y Productividad en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC.











Dr. Cristiano Núñez
Fecha






Resumen

Implementación de un Método de calidad para la mejora del indicador de eficiencia de producción en un área de manufactura de productos médicos no implantables debido a que este indicador ha estado por debajo de la meta establecida para el año 2013.

Esta implementación se llevo a cabo mediante el uso de la herramienta conocida con el nombre de 5W + 1H la cual se utilizo tanto para documentar y planificar las actividades del diagnostico inicial como para documentar y coordinar las actividades de mejora a llevar a cabo durante la implementación según los puntos débiles encontrados que afectan la eficiencia de producción e impiden que la meta establecida sea alcanzada.

Tras la implementación de todas las medidas previamente coordinada en busca de la mejora de la eficiencia de producción se obtuvo que la misma alcanzó una mejora de 6.5% con respecto al promedio del año 2013 lo cual significa que las medidas implementadas han surtido efecto positivo en el área.

Adicionalmente las medidas implementadas han traído mejoras en otros indicadores tales como los costos de producción que han sido afectados positivamente con un incremento máximo de 1.5% en comparación con el grado de alcance de la meta deseada. Así mismo ha mejorado para satisfacción laboral logro este que se atribuye a la integración del personal de área al proceso de implementación.







Agradecimientos

Primero que a cualquier otra cosa le ofrezco mis gracias a Dios quien ha sido mi soporte, luz y guía en todo el camino, quien me ha dado la fuerzas de continuar a pesar de todos y tantos tropiezos que he tenido, por eso y por muchas otros te doy la gracias a ti mi padre eterno.
A mi familia con los cuales siempre recibí un apoyo único e incondicional
A mis compañeros de maestría quienes  han vivido junto a mí esta experiencia enriquecedora de conocimiento y que han aportado con sus vivencias al crecimiento particular.
A todos aquellos que han puesto la mano en este trabajo ya sea de forma directa o indirecta, muchos dándome un aliento de ánimo y valentía para seguir hacia delante.








Contenido



            El desempeño alcanzado en el área de manufactura de dispositivos médicos no implantables de uso en los procedimientos quirúrgicos como instrumentos de apoyo para los Doctores ha quedado por debajo de los resultados esperados en los lotes manufacturados en el año 2013, lo cual queda evidenciado en la tendencia de la eficiencia de producción, que es el indicador de la utilización adecuada de los recursos, la cual está por debajo con respecto a la meta establecida para el año 2013.
            La eficiencia de producción se ha visto significativamente afectada por varios elementos entre los que inicialmente sobresalen son: El incremento en los niveles de Scraps en el proceso de manufactura han hecho que la eficiencia de producción sea afectada debido a la pérdida de tiempo que conlleva la manufactura de productos que luego es rechazado por qué no cumple con los requerimientos establecidos. Por otro lado, los paros no programados de las maquinas troqueladoras que crea el tip o punta, esto causa que la operación de creación del tips sea detenida por mantenimiento correctivo debido a la falla de dichas maquinas, afectando de forma directa la eficiencia de producción.
El estudio de Andrade del 2006 indica lo siguiente: En el proceso productivo, la planta soporta pérdidas de materiales pero debido a la variación en los materiales. Los resultados de cada lote coinciden muy pocas veces con la cantidad esperada de acuerdo a la cantidad d materiales utilizadas.  Adicionalmente la planta SWS de Caracas presenta dificultad en la cuantificación de los scraps (rechazos) provenientes de los procesos productivos, por lo tanto no existe una data confiable que pueda ser asociada a dichos procesos. La falta de data confiable relacionada al scraps no permite dar un seguimiento adecuado a la variaciones en el proceso lo

cual si no son detectado y eliminadas pueden comprometer el flujo de caja y por ende el estado de resultado de la organización. La planta SWS debe de eliminar las variaciones de uso de materiales y para ello ha decidido enfocar esta situación a la utilización de la filosofía de manufactura esbelta y sus respectivas herramientas con la finalidad de plantear la causa raíz de las variaciones y de esta manera tomar medidas encaminadas a su eliminación.
Gómez en su estudio del 2011 planteó lo siguiente: La Industria Textil es un sector del comercio internacional que tiene un peso importante  en la economía mundial. Según la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles, VESTEX, Guatemala cuenta con la industria textil más grande de la región, lo cual genera gran cantidad de empleos directos e indirectos. Debido a los tratados de libre comercio (TLC), cada vez se cuenta con un nivel de competencia mayor, ya que se compite con productos de empresas internacionales que  pueden sustituir el producto nacional, en lo que se refiere a ropa de cama. Es por ello, que se deben buscar alternativas de mejora que lleven a la una hoja de cálculo encia, y así superar los obstáculos que impiden su crecimiento.  En esta investigación se hizo referencia a una pequeña empresa, que desde hace más  de 25 años, se dedica a la manufactura, distribución y venta de colchas de diferentes tipos de tejidos, tamaños, colores y diseño, según el pedido del cliente.
Rodríguez (2008) indica que: Los esquemas de remuneración de las organizaciones pueden generar conflictos en las relaciones laborales, además pueden ser un potencial factor de desmotivación o insatisfacción para los empleados, lo que implica también consecuencias negativas para la organización y dichas consecuencias se reflejan en la productividad, rendimiento laboral de los empleados, ausentismo, rotación de personal y bajos niveles de satisfacción en el empleo. Por otro lado la globalización y la competencia actual por los mercados obligan a las organizaciones a ser más competitivas, a ofrecer mejores precios de sus productos con mayores niveles de calidad y servicio.
            Siempre una buena opción para ofrecer mejores precios es reducir costos de producción. Para la mayoría de las organizaciones la mano de obra representa un costo importante en sus procesos de producción, por lo tanto algunas empresas se ven obligadas a hacer ajustes en sus plantillas de personal e incluso en las prestaciones que les otorgan a sus trabajadores. En las organizaciones se pueden encontrar esquemas de remuneración que no impulsan o no se relacionan directamente con la productividad de los empleados lo cual puede resulta inconveniente porque puede provocar baja productividad de los empleados y como consecuencia de la organización, también pueden darse situaciones diversas con las mismas consecuencias: diferentes niveles de salario en puestos iguales, bajos niveles de remuneración para puestos especializados, asignación de tareas adicionales que no son remuneradas, disminución de los salarios reales de los trabajadores, entre otros
Valdez (2009) citando a Porter (1990) comenta que: Uno de los viejos paradigmas sobre la competitividad era el modelo de la ventaja comparativa, la noción de que la  competitividad es impulsada por el costo, y el costo es impulsado  fundamentalmente por el costo de las entradas, el costo de mano de obra, el costo de los recursos naturales, el costo de capital, etc. Bajo este paradigma,  por supuesto, el nivel nacional es muy importante porque las tasas nacionales de salarios varían, y tales cosas como el costo de capital son establecidos principalmente a un nivel nacional. Pero las grietas están apareciendo en este paradigma. Los costos de entradas ya no parecen impulsar el éxito competitivo sobre una base internacional. ¿Por qué? Primero, por causa de la globalización, cada vez más las empresas pueden encontrar sus materias primas a un nivel global.
Ramos (2001) en su estudio de investigación indica que: El balanceo erróneo de las operaciones ha provocado que haya un exceso de inventario de material en proceso causando un alto costo del mismo y demoras entre los operadores obteniendo una deficiencia en el proceso y como consecuencia una baja productividad provocando enormes pérdidas a la compañía ya que esto ha causado que no se cumpla a tiempo con los programas de producción establecidos, haciendo que clientes no obtengan el producto que han solicitado en el menor tiempo posible, provocando que pierdan la confiabilidad en la compañía y decidan buscar otros competidores que efectúen las entregas en menor tiempo.
            Las instalaciones de Medical Device, S.A., se ubican en la calle Lateral No. 19, Zona Franca de San Pedro de Macorís, municipio y provincia de San Pedro de Macorís. Inició sus operaciones desde 1980 con la manufacturando, empaca y etiqueta productos médicos a base de Esponjas Especiales para clientes de la más fina calidad y proveer el mejor servicio al cliente posible.
            Medical Device, S.A., ha expandido sus capacidades más allá de las esponjas especiales para incluir contratos de Manufactura, Ensamblaje y Empaque de productos no implantables. El          Aseguramiento de la Calidad es una parte fundamental para Medical Device, para la una hoja de cálculo encima en la manufactura y posterior comercialización de los dispositivos que son manufacturados. Por ello cuenta con un sistema de calidad certificado bajo la norma ISO 13485, la cual específica los requerimiento de calidad para productos sanitarios.
            Esta empresa inicio sus operaciones en el año 1980 con unos 30 empleados y solo manufacturaba gasa, hoy día la empresa cuenta con más de 7,000 empleados entre empleados directos e indirectos, y manufactura productos implantables y no implantables para el cuidado y prolongación de la vida humana para más de treinta empresas Norteamericanas y Europeas que han puesto la confianza de la manufactura de sus productos bajo contracta en Medical.
                Es la meta de Medical Device, S.A., manufacturar y mercadear productos médicos.  Estos productos tienen que ser de óptima calidad y a un precio razonable.
            La manera en que Medical Device, S.A., puede lograr su meta es a través del control de todas sus funciones, cumpliendo con la norma ISO y las regulaciones que podrían requerirse. Esto debe hacerse apegado estrictamente a las Buenas Prácticas de Manufactura vigentes.  Lo que creará un ambiente no discriminatorio con beneficios razonables para sus empleados.
Área que ocupan las instalaciones
            El área del terreno donde está construida la empresa Medical Device, S.A., tiene una extensión de 5,580.90 m2, mientras que el área de construcción es de 3,800 m2.
Departamentos y áreas de Medical Device, S.A.,
            Los departamentos y áreas existentes en Medsorb Dominicana, S.A., se distribuyen en tres Plantas (naves industriales), ubicadas dentro de la Zona Franca. A continuación se relacionan las áreas de cada una de las Plantas.
            Planta I: En esta localidad se encuentran las siguientes instalaciones: Salón de conferencias, oficina de regulación, contabilidad, dirección general, área de producción para la manufactura de productos donde su estructura está hecha a base de tejido y gasa, oficina de mantenimiento, consultorio médico, lockers de empleados, área de comedor, cocina, baños, generadores eléctricos.
            Planta II: En esta localidad se encuentran las siguientes instalaciones: Oficinas de control de calidad, área de producción de dispositivos no implantables, generador eléctrico, almacenes de productos químicos, área de mantenimiento, planta de osmosis, área de comedor, baños.
            Planta III: Aquí se ubican las áreas de almacenes generales: Almacenes, oficinas, comedor, baños, generador eléctrico.
            El proceso de manufactura comienza con la creación de la orden según requerimientos del cliente, los materiales necesario para cada orden son transportados desde el almacén ubicado a 1/4 de km de la planta, una vez en el área de manufactura se realiza una inspección 100% de los materiales, esto con el propósito de separar los materiales que tengan algún atributo no aceptable (rasgadura, porosidad, etc.), luego pasa a la maquina troqueladora donde se crea la forma para la colocación del material absorbente no implantables y le siguen una serie de pasos sucesivos para el curado. Esto implica que con la realización de este diagnostico estarían involucrados prácticamente todas las áreas de la empresa que dar soporte para el desarrollo de las actividades de producción de los distintos cuartos, inicialmente podemos mencionar:
            Logística y planificación, que es el departamento que se encarga de la compra, embarque, almacenamiento y distribución de todos los materiales usado en la empresa. Comprende las siguientes áreas: Almacén y despacho, donde es recibida y posteriormente despachada según requerimiento de cada área toda materia prima a ser usada en la manufactura de los productos médicos implantables y no implantables, es aquí donde el material recibido es inspeccionado para verificar la conformidad de este con respecto a las especificaciones de material, esta ultima describe las características necesarias que debe de cumplir todo material para que pueda realizar su función de forma correcta en el dispositivo. Los materiales luego de ser inspeccionados son almacenados de acuerdo a sus características intrínsecas el cuarto de almacenamiento especial con la finalidad de que estos no se degraden y que posteriormente no puedan realizar su función en el dispositivo o peor aun provoque que el dispositivo falle al momento de ser usado.
            Compras, que es departamento que realiza las compras de los materiales usados en la manufactura de los distintos productos así como de los equipos, maquinarias y herramientas necesarias para realizar dichas actividades. Este departamento realiza las adquisiciones de materiales usando como guía las especificaciones que posee cada material, en esta se detallan todas las característica de cada material de forma individual, la forma más idónea de transportarlo, forma de inspección y suplidores autorizados para comprar dicho material.
            Embarque, es el departamento que se encarga de enviar los productos manufacturados y hábiles para uso al destino requerido usualmente a distribuidores de dichos productos a mediana escala, este departamento debe de velar porque dicho embarque se realice bajo las condiciones establecidas para el tipo de productos contenido en el contenedor
            Producción, este es el departamento que lleva a cabo todas las actividades de manufactura de los distintos productos implantables y no implantables, el proceso de manufactura puede ser: De ensamble manual, donde el operador de forma directa encaja las partes que forman la pieza o el productos o, de ensamble a través de una maquina mayormente costura, donde el colaborador hace uso de una máquina para encajar las partes que forman las piezas o productos;      Adicionalmente puede ser en combinación de ambos tipos de ensamble donde un producto necesite varios tipos de piezas que hayan sido encajadas con ensamble manual o con ensamble a través de una maquina.
            Mantenimiento, es el departamento que brinda soporte a las áreas de producción y facilidades de la empresa con la finalidad de mantener en optimo funcionamiento todas las maquinas y equipos usados en la manufactura de los distintos productos, los equipos usados para mantener las condiciones requerida en cada cuarto y  que el proceso de manufactura sea realizado bajo condiciones que no afecten la funcionabilidad de los materiales ni la inocuidad de los productos entiéndase, ( temperatura, humedad, diferencial de presión, nivel de particulado, nivel de carga microbiana bajo los límites determinando previamente mediante pruebas destructivas que no afectan las características de producto); así como la adecuación y manutención del entorno físico de la empresa.
            Seguridad y Medio ambiente, este departamento se encarga de monitorear de forma continua que los cuartos donde se realiza las manufactura de todo producto que requiera condiciones controladas se encuentre operando en dichas condiciones. Comprende las siguientes áreas: Higiene y Salud ocupacional, se encarga de monitorear las condiciones en que los colaboradores llevan a cabo sus actividades y los posibles riesgos a la salud que pudieran desarrollar y la forma en que este se pudiera transmitir a la organización en términos de productividad. Seguridad Industrial, influir en el comportamiento del personal de forma tal que este realice sus tareas de forma segura y que a la vez cuide los bienes de la empresa, adicionalmente este departamento vela por el cumplimiento normativo que establece la relación empleado-trabajador y gobierno como ente regulador, creando las condiciones necesarias para que el trabajo realizado no conlleve una enfermedad profesional ya sea mediante el uso de dispositivos de atenuación del riesgos o exposición al mismo, o sugiriendo cambios en el diseño de los puestos de trabajos. y la forma en que el no cumplimiento de las disposiciones de seguridad pudiera afectar a la organización desde el punto de vista económico.
            Gestión ambiental, monitorea que las condiciones de los cuartos sean las requeridas para mantener la inocuidad de los productos y que estos sean elaborados de forma tal que se sea asegurada de forma objetiva que ninguno de sus materiales haya sido afectado por exposición a condiciones fuera de las preestablecidas para cada producto.
            Control de Calidad, verifica que los distintos productos implantables y no implantables están siendo manufacturados en cumplimiento con las especificaciones del producto en cada paso del proceso de manufactura. Esto es, realizando evaluaciones de la calidad: Ensayos para verificar la funcionabilidad. Inspecciones en proceso y, adicionalmente realizando actividades de prevención de la calidad en conjunto con otros departamentos: Capacitación continua del personal; Calibración y mantenimiento de equipos; Mejorar de proceso a través de acciones correctivas y preventivas; Evaluación y selección de proveedores; Auditorías internas.
            Gestión Humana, este departamento se encarga de la contratación y selección del personal acorde el perfil requerido de puesto, establecido según las actividades que la persona está llamada a realizar. Adicionalmente establece los planes de compensaciones para el personal.
            Finanzas, este departamento se encarga de la gestión financiera de la empresa, monitorea y trata de controlar los costos operacionales de las distintas actividades de manufactura, costos de de prevención y evaluación de la calidad, así como los gastos realizados por los distintos departamentos.
            El problema es que la eficiencia de producción en la manufactura de dispositivos médicos no implantables de uso en los procedimientos quirúrgicos como instrumentos de apoyo para los Doctores, ha oscilado en promedio en un 90% para el año 2013 la cual ha estado por debajo con respecto a los resultados esperados los cuales han sido establecidos en un 96% la meta para este año 2013.


            Mejorar en un 6% la eficiencia de producción tras la implementación de técnicas de mejora continua ''Ciclo de mejora continua 5W + 1H''
Antecedentes
            En Medical se llevo a cabo un estudio sobre análisis de rechazos los cuales ha arrojados que las mayor fuente de rechazo es proveniente de daños a la superficie que puede surgir durante el desarrollo de las distintas etapas del proceso de manufactura, estos estudios han sido llevados a cabo con el propósito de cuantificar las pérdidas por material rechazado un determinado momento por lo que no se ha tomado medida encaminada a reducir el número de rechazo, es por ende que dichos análisis de rechazo se han limitado al mero conteo o cuantificación; más bien no a determinar la fuente o etapa donde se producen la mayor cantidad de estos rechazos y así focalizar medidas dirigidas a reducirlos.
            Por otro lado tras determinar la incidencia que han tenido los paros no programado por fallas en la maquina se tomó la medida de contratar personal con varios años de experiencia para que el mismo pueda solucionar de forma rápida cualquier eventualidad que pudiera surgir y así reducir el tiempo de parada esto es debido a que el personal existente era de poca experiencia.
Mario (2008) indica en su investigación lo siguiente: Hacer mantenimiento implica estar acorde con nuevos desarrollos tecnológicos , nuevos retos para todos los sectores; éstos ésta asociados con la necesidad de optimizar la eficiencia y eficacia en la producción de bienes y en la prestación de los servicios, el mejoramiento de la calidad y la preservación de la integridad de las personas y sus ambiente. Estas tendencias tienen directa repercusiones sobre la gestión de  mantenimiento y han generado procesos evolutivos que han originado técnicas y estrategias centradas no sólo en las intervenciones a los equipos, sino también en una verdadera gestión que aborde, desde una perspectiva gerencial y sistemática, una acertada relación con el trabajo administrativo, técnico y operativo de mantenimiento.
Andrade (2006) indica en su investigación lo siguiente: Los pasos para la eliminación de Scraps: Lo fundamental es que la Alta Dirección tome conciencia de los diversos tipos de desperdicios a los cuales está sujeta la empresa. A los efectos de tomar decisiones estratégicas para su eliminación: Debe capacitarse a los niveles medios, de supervisión y empleados de primera línea  en los siguientes aspectos: Concientización acerca de los diversos tipos de desperdicios y sus efectos para la organización; Capacitación en tareas de detección, medición, resolución de problemas, prevención y eliminación de los diversos tipos de desperdicios; Capacitar al personal en materia de: trabajo en equipo, herramienta de gestión, SPC (Control Estadístico de Procesos), calidad, productividad y mejora continua; Capacitar y entrenar en la detección y eliminación de actividades sin valor agregado; Instaurar o mejorar los sistemas de información, a los efectos de contar con sistemas que permitan conocer en tiempo, con exactitud y un bajo costo los desvíos, niveles de desperdicios y los diversos ratios vinculados a la calidad, productividad y satisfacción de los clientes y consumidores; Instaurar los sistema de medición de costos de calidad y controles estadististicos de procesos; Aplicar para los procesos críticos o estratégicos labores de benchmarking destinados a llevar sus niveles de productividad y calidad a la altura de los mejores competidores u organizaciones; Puesta en práctica de los pales previstos, la evaluación de los resultados respectivos, y las medidas correctivas (PREA - Planificar/Realizar/Evaluar/Actuar; Reinicio del proceso partiendo de la planificación a los efectos de desarrollar un proceso de mejora continua (Kaizen).
Gómez (2011) planteó lo siguiente: La elaboración de un plan de control de la producción para el incremento de la productividad y la eficiencia de producción basado en un procedimiento de observación y entrevista al personal del área para determinar las principales causas y efectos del tiempo muerto de las maquinas con dicha información se hizo el levantamiento de un Diagrama causa y efecto y focalizarse en los puntos críticos de control necesarios para el plan de control de la producción.
Rodríguez (2013) planteó lo siguiente sobre como incrementar la productividad: Los laboratorios Sanofi, por ejemplo, incrementaron entre 5 y 7% la productividad de los empleados gracias a una metodología denominada 'Grupos de una hoja de cálculo encia', la cual motiva a los operadores a trabajar en equipo y a ser proactivos.
          Los trabajadores se organizan en equipos de trabajo, con metas específicas, y todos los días tienen reuniones matutinas donde se analiza lo que se va a producir en el día. “Se trata de generar el liderazgo dentro de la gente”, dijo Edgar Díaz, director de recursos humanos del laboratorio. Además, los operadores tienen la libertad de parar la línea y resolver los problemas que surgen durante la producción, ya no tienen que esperar a que el supervisor les diga lo que tienen que hacer.
Los equipos que cumplan o superen los niveles de productividad esperados se hacen acreedores a un bono, comentó Díaz.
          Que los trabajadores sean capaces de detectar y resolver oportunamente fallas durante la operación, así como de proponer mejoras según su trabajo diario en las líneas, también permite reducir las mermas y los retrabados en la línea de producción.
Muestra de ello es la planta Ramos Arizpe, Coahuila, de Behr. Según datos de la compañía logró reducir entre 30 y 40% sus desperdicios, las cuales generaban pérdidas semanales por 100,000 dólares para el fabricante de radiadores y sistemas de enfriamiento.
            Resulta conveniente plantear una serie de preguntas con la finalidad de poder verificar la efectividad de las técnicas implementadas para mejorar la eficiencia de producción de área de manufactura de dispositivos no implantables:
1.      Como se compara la eficiencia de producción antes y después de la implementaciones?
2.      Como se comparan los niveles de rechazos antes y después de la implantación?
3.      Como se comparan los costos de producción antes y después de la implementación?
4.      Como se compara la satisfacción laboral de los empleados antes y después de la implementaciones?
            Determinar las posibles causas que han provocado el incremento de la cantidad de productos defectuosos y los costos de producción y sus efectos en la eficiencia de producción para establecer acciones correctivas y a la vez establecer mecanismos de control y mejora continua de forma documentada que puedan prevenir la recurrencia de fallas en el proceso.


La publicación de Naum del 2009 indica que: Desde que se está en recepción se tiene el primer contacto con la manufactura esbelta: una pantalla colocada en esa estancia informa sobre los eventos kaizen—al año tienen lugar cerca de 450— y las iniciativas de mejora que llegaron a buen puerto. Apenas cruzando la puerta que nos lleva a una de las dos naves de la empresa ubicadas en el Parque Industrial Cuautla nos encontramos, de lado izquierdo, con una pared donde están desplegados los equipos lean y los proyectos que están empujando, así como el nivel de avance en que se encuentran.
            Dahlgaard & Dahlgaard (2002) presentaron algunos de los principios y directrices para medir el nuevo contexto de TQM Metrology y la forma de medición, los riesgos y fallas con apoyo de herramientas y enfoques a reducir defectos, desperdicios, costos y tiempos ciclo.
            Resch & Peter (2001) proponen una estrategia de 10 pasos para la reducción de desperdicios, enfocado al reciclaje y reusó de desperdicio para minimizar los desperdicios sólidos.
            Lefcovich (2005) plantea que la mejorar la calidad implica tanto la reducción de scrap, como la disminución en los costos vinculados con la reparación de fallos y errores. De igual forma genera menores costes correspondientes a fallos internos y externos.
            Un estudio llevado a cabo por Tamini & Sebastianelli (1996) determinó que los gerentes de ochenta y seis firmas del este de los Estados Unidos de América definen calidad como a) Perfección, b)Consistencia, c)Eliminación de desperdicio, d)Velocidad de entrega, e)Cumplimiento de políticas y procedimientos, f) Provisión de un buen producto, g) Hacerlo bien desde la primera vez, h)Satisfacción a los clientes, i)Servicio total a los clientes.
            Toda empresa debe de establecer las especificaciones de la materia prima, los materiales de empaque, producto en proceso, y los productos terminados. Estas especificaciones deben de incluir características físicas, microbiológicas, químicas y organolépticas que son utilizadas como criterios de aceptación o rechazo (FDA, 2001).
            A  través de la implementación de herramienta de mejora continua se puede lograr una reducción de los desperdicio (Villegas, 2004).
            Reyes & Quispe (2013) definen costos como " un gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio''.
            Soto (2000) indica que ''cuando hablamos de costos debemos establecer claramente que costos se quiere conocer: 1. el costo de un producto, de una sección productiva, de un ciclo de trabajo, o de un centro de costos''.
            De acuerdo a Valdez (2009) toda entidad o persona que produzca un bien satisfactor, necesita de un proceso en el cual da forma, tamaño y demás características al producto, erogando durante el mismo, el efectivo que requiere dicho proceso. Esto es conocido como el costo. Es decir, la inversión necesaria o conjunto de gastos para llevar a cabo las funciones de producción de un artículo o servicio, además representa los factores medibles en dinero que intervienen en la producción.
            González & Roca. (2005) citando a (Padilla Ramírez, 1994, p. 22) indica que los costos se clasificación en:
Costos de producción: son todos aquellos que se generan en el  proceso de transformar la materia prima y a su vez se subdividen en:
Costo de materia prima: el costo de los materiales integrados al producto.
Costo de mano de obra: éste no es más que el costo en que interviene directamente en la transformación de producto.
Gastos directos de fabricación: los costos que intervienen en la transformación del producto, con excepción de la materia prima y mano de obra.
            Zuluaga (2003) citando a Silver (1998) define cinco costos asociados con el control de los inventarios:            Costo variable por unidad (v): es el costo de producir o adquirir una unidad de un ítem (incluido el flete), expresado en $/unidad. Determinan los costos totales de adquisición o producción y el costo de mantener un artículo en inventario.
            Costo de mantener (vr): incluye los costos de oportunidad del dinero invertido, gastos de operación de una bodega, costos de manipulación y conteo, deterioro, obsolescencia, robo, daño, seguros e impuestos. El costo total de mantener se expresa en $/año, y se calcula multiplicando el inventario promedio (Iprom) por v y por el factor r, que representa el costo en pesos de mantener un peso de inventario por un año. r es expresado por algunos autores como un porcentaje del costo variable del producto (Ballou, 1999).
             Costo de ordenar o de preparación (A): indica el costo fijo (independiente del tamaño del abastecimiento) asociado con una orden o una preparación, expresado en $/orden o $/preparación.
            Cuando se trata de órdenes “A” incluye: digitar la orden, gastos de correo, llamadas telefónicas, autorizaciones, inspección, etc.; la preparación incluye muchos de los anteriores costos más aquellos en que se incurren por detener la producción, tales como alistamiento de útiles y herramientas y puesta en marcha, entre otros.
            Costo por faltantes: son llamados también costos para evitar faltantes o costos genera generados cuando un agotado se presenta. Son aquellos en los que incurre una empresa cuando un artículo no está disponible en el momento que el cliente lo solicite. Involucra penalizaciones impuestas por el cliente al no tener el artículo disponible, sobrecostos de producción al expeditar un pedido, repro-gramaciones, costos de transporte mayores a los normalmente utilizados y ventas perdidas. Su forma de expresión varía de acuerdo con el modelo seleccionado ($/ocasión de agotados, $/unidad agotada, etc.).          Costos del sistema de control: los asociados con la operación del sistema seleccionado. Incluyen los costos de adquisición de datos, almacenamiento de información, mantenimiento y computación, así como los relacionados con el factor humano: entrenamiento, interpretación de resultados, etc. Aunque son un tipo de costo difícil de cuantificar, son cruciales para la selección del sistema de control.
            A pesar de que la mejora del desempeño y/o actuación constituye el objetivo de la estrategia de fabricación, muy poco esfuerzo se ha realizado sobre la definición y operacionalización de medidas apropiadas para evaluar el impacto de la estrategia de fabricación. Sobre este aspecto, resulta evidente que se necesitan mayores estudios sobre cómo medir y evaluar el desempeño de la función de Producción, así como su relación con el proceso y el contenido de la estrategia (Leong et al., 1990).
            Como señala Upton (1997), muchos fabricantes son frecuentemente incapaces de cumplir sus objetivos, debido a las mediciones utilizadas para evaluar sus resultados. Según este autor los métodos tradicionales fundamentados en medidas financieras han sido los principales culpables de que buenas empresas hayan perdido valiosas capacidades técnicas, buenos directivos y hasta la propia empresa.
            Vargas & Cárdenas (2000), en el marco del proyecto International Manufacturing Strategy Survey I y II, proponen algunas medidas clave (indicadores) para medir y evaluar el desempeño en producción-operaciones logrando diferenciar aspectos de relevancia general (rentabilidad, competitividad) y específica (pe. puntualidad, calidad, tiempo de entrega, etc.
            Las prioridades estratégicas (agregadas) de producción-operaciones necesitan descomponerse en unas medidas objetivas y susceptibles de ser cuantificadas, lo que facilita su medición, evaluación y el control de los resultados de los diferentes centros de responsabilidad del área de producción. Este proceso constituye una descomposición y refinamiento de cada prioridad en sus elementos causales y conceptualmente es sencillo: no requiere nada más que un listado de causas y relaciones de efecto (Garvin, 1993; p. 93).
            Asimismo, García & López (2000), destacan que para que la estrategia de producción desarrolle su papel de actividad creadora de valor, es necesaria la información que facilite la toma de decisiones y guíe su actuación.
            Según Flores & Pérez (2012) citando a Crosby, los “costos de la no calidad”, representan el “precio del incumplimiento” o costos de hacer las cosas mal y son aquellas erogaciones producidas por ineficiencias o incumplimientos, las cuales son evitables, como por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, reemplazos, gastos por atención a quejas y exigencias de cumplimiento de garantías, entre otras.
            Garbey (2002) planteó en su estudio sobre estadísticos que ha quedado demostrado que: "Por cada $1.00 que se invierte en evaluación, la organización logra disminuir en $9.00 los errores externos. Por cada $1.00 que se invierte en prevención, la organización logra disminuir en $15.00 las pérdidas en fallos internos. A partir de estos hallazgos se puede inferir que los costos de la no la calidad son importantes y su eliminación es vital para que la empresa pueda iniciarse en una etapa de mejora''.
            Según la presentación de Félix (2013) los costos desde el punto de vista de calidad de dividen en costos fijos de producción; que son los costos incurridos en materiales, servicios, maquinas, insumos e instalaciones y por otro lado los costos de la calidad; estos son los costos incurridos en prevención, detección e eliminación de errores para evitar la no calidad. Adicionalmente García, Quispe & Raez (2002) en su investigación que hay una visión clara respecto al costo de la calidad, y este ha venido cambiando constantemente en los últimos años.   Antes se percibía como el costo del laboratorio de control, las inspecciones, el hallazgo de productos con errores y costos que se podían justificar. En la actualidad, se entienden como costos de la calidad aquellos que se incurren cuando se diseña, implementa, opera y mantiene los sistemas de calidad de una organización, costos empresariales ligados a los procesos de mejora continua, y costos de sistemas, productos y servicios que no dieron frutos o que tallaron al ser rechazados por el mercado.
            Gillezeau & Romero (2004) citando a Crosby (1989) indica que debido a que en cuanto a que la única medición de desempeño en calidad es el costo de la calidad, que representa el precio de las no conformidades, como herramienta de mejoramiento continuo (p. 24).
            La mala calidad le cuesta a la empresa, la buena calidad hace ganar dinero a la empresa. James E. Olson ex presidente de AT&T citado por García, P. M.; Quispe, A. C. & Raez, G.L. (2002) decía: "Mucha gente piensa que la calidad me cuesta demasiado, pero en realidad me cuesta menos". Si se pregunta que empresa lleva registros contables de la mala calidad, se encontrará que son muy pocos los que lleven esos registros, cada responsable de área o gerencia de calidad tratara de borrar la "prueba del delito" y no dejara "huellas ni rastros" cuando sea reemplazado. La calidad no es el costo de suministrar lo que se produce, es el valor agregado que recibe el cliente de esa producción por su dinero". El costo de la mala calidad es la suma total de los recursos desperdiciados, tales como capital y mano de obra, por causa de la ineficiencia en la planificación y en los procedimientos de trabajo. Para poder diferenciar, se considerará a los costos de la mala calidad en dos categorías: interno y externos.
            Adicionalmente Cuatrecasas (2010) plantea que la implantación de la calidad supone unos costes que deben afrontarse, al tiempo que otros deberán evitarse. Es por ello que en relación a los costes globales o totales la de calidad hay que diferenciar claramente dos tipos: costes de calidad y costes de no-calidad. Los costes de calidad se pueden considerar como costes producidos por la obtención de la calidad. Los costes de no-calidad se consideran aquellos derivados de la falta o ausencia de calidad, de la no conformidad o no cumplimento de las necesidades de los clientes o, simplemente, de no alcanzar los niveles de calidad requeridos.
            Hernández & Alonso (2013) citando a Amat, E. (1992) que los costos de fallos, en general, son inversamente proporcionales al tiempo que transcurre desde que la organización ha implantado un programa de calidad y al importe invertido en prevención y evaluación.
            Morán (2008) plantea que la producción de cualquier producto requiere que sus elementos componentes sean movidos. Aunque la carga sea grande y movida a distancias grandes o pequeñas, este manejo debe ser analizado para determinar si el movimiento se puede hacer de un modo más eficiente. El manejo añade mayor costo al producto terminado, por razón del tiempo y mano de obra empleados. Una buena regla para recordar es que la pieza menos manejada reduce el costo de producción. Por tales motivos, se recomienda: a. Reducir el tiempo y gasto de materiales. b. Reducir el manejo manual a través del equipo mecánico. c. Utilizar mejor las instalaciones de manejo existentes. d. Manejar el material con mayor cuidado.
            Lefcovich (2005) plantea que la mejorar la calidad implica tanto la reducción de scrap, como la disminución en los costos vinculados con la reparación de fallos y errores. De igual forma genera menores costes correspondientes a fallos internos y externos.
            González & Roca (2005) indican que existen varias estrategias de reducción de costos entre las cuales están: Outsourcing: es una palabra de origen norteamericano que está compuesta por las palabras out (afuera o externa) y source (fuente), usándose el sufijo ing, que sugiere una acción continuada. Para suplir la ausencia de traducción, en el lenguaje informático – empresarial se utiliza el término tercerización.
Por consiguiente, el outsourcing es señalado por López (2003) como: El proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es contratada para desarrollar esa porción del negocio.
            De acuerdo entonces con lo planteado, el outsourcing es un servicio exterior a la compañía, que permite liberar a la organizaciones de costos mayores en lo referente a contratar a un personal; pues utilizando esta estrategia los costos en las mismas se reducirían debido a que su costo es por tiempo determinado. Ahora bien, para considerar el outsourcing como una opción estratégica de la empresa se requiere de la connotación de reducción de costos, con la cual el término se introdujo en la agenda gerencial, mantener el outsourcing como un mecanismo de reducción de costos implica asumir que la única manera de competir es a través de los costos y la otra es competir a través del valor.
            El insourcing o marketing interno es una estrategia que propone, darle valor al recurso interno con el cual cuenta la organización capacitándolo sin que esto produzca mayores costos en la empresa.
            En este sentido, Socorro (2003) define al insourcing de la siguiente manera: El insourcing no es más que el uso consiente y planificado del recurso interno que poseen las organizaciones y el cual se cultiva e incrementa justamente en la captación de ese talento que el mercado ofrece y que gracias a una correcta labor de selección la empresa consigue contratar.
            Martha (2004) indica que el método o sistema de ABC es otra estrategia que mediante su implementación permite reducir costos mediante la aplicación de sistemas de costeo basado en actividades. Por tal motivo López Martha define este método como: El método de costos basados en actividades (ABC) mide el costo y el desempeño de las actividades, fundamentando en el uso de los recursos, así como organizando las relaciones de los responsables de los centros de costos, de las diferentes actividades.
            Adicionalmente González & Roca (2005) agrega que la metodología de este sistema se basa en el tratamiento que se les da a los costos indirectos de producción no fácilmente identificables como los beneficios. Muchos costos indirectos son costos fijos en el corto plazo, ABC toma la perspectiva de largo plazo, reconociendo que en algún momento determinado estos costos indirectos pueden ser modificados y, por lo tanto, relevantes para la toma de decisiones.
                Lefcovich (2005) plantea que los la reducción de costos puede ser a través de la gestión de los cotos y que gestionar los costos en la empresa implica:
            La planificación de costos destinados a maximizar el margen entre ingresos y costos. La reducción sistemática de costos. La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. Las posibilidades de reducir los costos pueden y deben ser expresados en términos de despilfarros y desperdicios, los cuales son denominados mudas en japonés. La mejor manera de reducir los costos en la empresa es mediante la detección, prevención y eliminación sistemática del uso excesivo de recursos. Para reducir los costos, deben ejecutarse en forma simultánea siete actividades, de las cuales el mejoramiento de la calidad ocupa el lugar más importante, y las otras seis actividades deben ser consideradas como parte de la calidad del proceso. Las actividades a las que hacemos mención son: 1. Mejoramiento de la calidad. 2. Mejoramiento de la productividad. 3. Reducción de inventarios. 4. Acortamiento de las líneas de producción. 5. Reducción del tiempo ocioso de las máquinas y equipos. 6. Reducción del espacio utilizado. 7. Reducción del tiempo total del ciclo.
            González & Roca (2005) en su investigación hace mención de otra estrategia, para reducir costo es llamado el target costing que se enfoca en la fase de investigación, desarrollo e ingeniería, donde se producen los prototipos y se especifican los proceso de producción. Esta estrategia examina cada componente del producto para detectar si su costo se puede reducir sin que pierda su funcionalidad y desempeño; también desarrolla las relaciones de cooperación de largo plazo con los proveedores y clientes, para obtener, en el primer caso descuentos por volumen de compras, y en el segundo pedidos por adelantado. Esta estrategia examina cada componente del producto para detectar si su costo se puede reducir sin que pierda su funcionalidad y desempeño; también desarrolla las relaciones de cooperación de largo plazo con los proveedores y clientes, para obtener, en el primer caso descuentos por volumen de compras, y en el segundo pedidos por adelantado.
            Por último, González & Roca (2005) plantea el método de Costeo Kaizen, ésta es considerada como una estrategia para reducir costos, ya que se enfoca en la fase de la manufactura, donde los costos recaen en la transformación del producto. El objetivo fundamental de este método es hacer grandes cambios para reducir costos en el área de producción de toda organización.
            Crespo (2013) indica que el ahorro de costes en la industria farmacéutica impacta en dos vertientes económicas diferenciadas, la de los usuarios, ya sean finales o intermedios (organizaciones gubernamentales), que pueden beneficiarse del descenso de costes a través de una reducción del precio de los fármacos, y la de la industria, que puede recuperar inversiones que ya había dado por perdidas, así como abaratar los costes de su proceso de I+D/R&D para obtener un mayor beneficio de sus investigaciones.
            Al realizar el ingreso de un producto en proceso o terminado, el movimiento se estima con la sumatoria de los costos unitarios de los componentes de la receta del artículo, pero en el proceso productivo se pueden originar gastos de mano de obra, depreciación, etc. que deben incrementar el valor del producto (Sánchez, 2008).
            Si uno de la compañía puede tomar la mejor solución para eliminar los residuos y reducir el desecho puede dar más beneficios (Sobhi, 2008).
            La composición del producto en términos de número de componentes y de materiales es uno de los muchos aspectos a tener en cuenta cuando se realiza el diseño para su posterior recuperación. No solo el número, sino también los materiales y los componentes que son ensamblados, afectarán el flujo de reprocesado y los costos económicos en las actividades de Logística Inversa (Regueira, 2010).
            Según De Meyer et al. (1994), el enfoque actual de medición del desempeño que subyace en la mayoría de las empresas manufactureras se basa en sistemas de contabilidad de costos, incluso para valorar el rendimiento operativo, centrándose típicamente en los costos e ignorando otras medidas que podrían reflejar mejor el rendimiento en términos de calidad, de flexibilidad o de oportunidad de la fabricación.

            Según Reid en su investigación del 2009 indica que la satisfacción laboral ha sido investigada desde 1920. y es definida como el estado emocional agradable o positivo como resultado de las experiencias apreciación de un trabajo. Algunas investigaciones han demostrado que una actitud favorable por parte de los empleados y una supervisión centrados son algunos de las tácticas para el incremento de productividad.
            Tourani1 & Rast (2012) citando a (Muchinsky, 2000; Locke, 1976; Hoy & Miskel, 2007). Plantean que la satisfacción en el trabajo se define como la medida a que los empleados tienen sentimientos positivos o favorables hacia trabajo y medio ambiente de trabajo.
            Según indica Cook (2008)  en su tesis magistral sobre la satisfacción en el trabajo, indica que los investigadores han reconocido que es un fenómeno describe dos tipos de caracteres, cognitivas (pensamientos) como afectivo (sentimientos).
            De acuerdo a Tourani1 & Rast (2012) se definen cinco facetas para medir la satisfacción en el trabajo. Basado en su instrumento, satisfacción en el trabajo consiste en varias facetas, incluyendo satisfacción con el supervisor, relación con compañeros de trabajo, actualmente pago, naturaleza del trabajo y oportunidades de promoción. (p. 2)
            De acuerdo al planteamiento de Martín (2009) el cual indica que para estudiar los componentes de la satisfacción y la estructura en que se organizan las distintas partes puede acudirse a tres métodos que cubren, lógicamente, las posibilidades de acercarse al problema: el método directo o de análisis de las actitudes expresadas, de las alegrías y de las quejas, fundado en el análisis de los buenos y malos recuerdos. El método comparativo que profundiza mediante la comparación a diferentes niveles individual, social y de tipo de organización.
            De acuerdo a el planteamiento Ginevicius & Vaitkunaite (2006) es ampliamente aceptado en la toda literatura sobre cultura organizacional que es un concepto complejo. Se puede analizarse desde varias perspectivas. De acuerdo con nuestro análisis de la investigación, la naturaleza multidimensional de la cultura de la organización será investigada en términos de participación, la colaboración, la transmisión de la información, el aprendizaje, se preocupan por los clientes, la dirección estratégica, la recompensa y el sistema de incentivos, el sistema de control, la comunicación, la coordinación y la integración.
            De acuerdo a el planteamiento Ginevicius & Vaitkunaite (2006) la primera dimensión es la participación que proporciona las condiciones favorables para todos los miembros de la organización para la toma de decisiones y da varias ideas o sugerencias. La colaboración es el fomento del trabajo en equipo en lugar de trabajo individual. La transmisión de la información que define el alcance de la información nueva o de otro importante para los empleados debido a su tiempo. El aprendizaje que es el proceso de las actividades para aumentar los conocimientos existentes . Cuidado sobre los clientes está relacionado con la satisfacción de los clientes. El logro de ofertas de dirección estratégica con los objetivos y planes de la organización pre - identificados. Recompensa y el sistema de incentivos  que motiva a los empleados. Sistema de control de ayuda a los administradores en la supervisión de los empleados. La comunicación es el elemento vital para una organización Que tiende a formar puentes entre los empleados dentro de la organización.
            Carvantes (2004) indica que: La satisfacción con el trabajo, es una de las variables más estudiadas en el ámbito del comportamiento organizacional. Ello ocupa un lugar central en las investigaciones desde que Robert H. (1935) citado por Carvantes J.J. (2004) el cual  publicó el libro Job Satisfacción, en 1935. Dos razones parecen explicar ese gran interés por los investigadores: Es un de los resultados humanos del trabajo más importantes. Siempre ha estado, implícita o explícitamente, asociado al desempeño; lo que equivale a esperar que los trabajadores más satisfechos sean también los más productivos.
El estudio de Rodríguez (2008) indica que: En casi todas las teorías contemporáneas de la motivación se reconoce que los empleos no son homogéneos, todos tienen diferentes necesidades, también difieren en términos de actitudes, personalidad y otras importantes variables individuales.
Es preciso que los empleados perciban que las recompensas o resultados son proporcionales a los insumos invertidos, en el sistema de recompensa se deberán ponderar probablemente los insumos en diferentes formas para encontrar las recompensas adecuadas para cada puesto de trabajo. Se dice que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el reconocimiento personalizado e inmediato.
Al dinero se le considera como un reforzador universal, probablemente uno de los pocos que tiene ese carácter de universalidad; con él se pueden adquirir diversos tipos de refuerzos, se puede acumular previendo necesidades futuras o usarse para producir más dinero. La gente no trabaja por el dinero en sí mismo, que es un papel sin valor intrínseco; trabaja porque el dinero es un medio para obtener cosas. Sin embargo el dinero no es la única fuente de motivación en el trabajo. Aunque en los últimos años los beneficios cobraron mayor trascendencia, el salario básico sigue siendo el factor más importante de motivación. Una compensación inteligente debería incluir salario fijo y variable, beneficios, buen ambiente de trabajo y nombre y mística de la empresa. En este contexto, entonces, es necesario cambiar las reglas del juego. "Hay que desarrollar una administración de remuneración inteligente. Ya que hay poco para repartir, al menos que esté bien administrado. Por eso, hoy más que nunca, se debe componer un programa a la medida de cada persona", recomienda Koontz.
            Debe basarse en el análisis de necesidades que parta de una comparación del desempeño y la conducta actual con la conducta y desempeño que se desean. El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos tres aspectos.
            Según Añez (2006) citando a Frederick Herzberg (1959), indica que hay diferentes estudios que han demostrado, entre ellos, la teoría motivación higiene de Frederick Herzberg (1959), la existencia de factores que afectan las actitudes hacia el trabajo, denominados por este autor como higiénicos o de mantenimiento (extrínsecos) y factores motivadores (intrínsecos) sugiriendo esta teoría que para motivar y satisfacer a la gente en su trabajo se debe enfatizar en los mismos.
            Bustamante & Blanco (2010) enfatizan en su estudio que "el liderazgo compartido y el trabajo en equipo como elementos de mayor capacidad motivadora y, por ende comprometedora''.
            Morales (2010) los estudios suelen señalar que cuando las personas se sienten a gusto y satisfechos con su trabajo, la productividad suele mejorar, trayendo los tan deseados beneficios económicos. Por supuestos, las maneras de crear ambientes positivos y la diversidad de factores implícitos son tan amplias que los investigadores se han visto con serios problemas para "objetivizar" sus resultados. No obstante, la evidencia inclina la balanza a que las relaciones que establecen los jefes con sus colaboradores tienden a ser un factor determinante en esta cadena clima organizacional satisfacción laboral productividad.
            Según Morales (2010) citando a Pinilla (1982) plantea una relación muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad, él dice: Por satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro trabajo, cuando hemos podido resolver nuestras necesidades fundamentales y tenemos conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate dignamente.
            Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el individuo, sino también su familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de problemas que se les presenta en sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les trate justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas estas necesidades son más o menos perentorias en operarios, empleados, profesionales, en usted y en mí.
            A pesar de la tendencia natural a pensar que la satisfacción contribuye a la productividad, la verdad, es que en la mayoría de los estudios, la correlación entre estas dos variables no ha revelado ser muy fuerte (Spector, 1997) no obstante, las investigaciones muestran que los individuos que mejor desempeñan sus funciones y que, en consecuencia, reciben recompensas adecuadas, presentan niveles de satisfacción elevados (Caldwell y
O’reilly, 1990; jacobs & solomón, 1977).
            Locke (1976) reverenció 3.300 investigaciones producidas sobre satisfacción en el trabajo hasta dicha fecha; constatando que, a pesar de que las tentativas sistematizadas del estudio de la naturaleza y causas del tema se remontan a los años 30, las actitudes del trabajador en su actividad profesional merecen ya su atención con anterioridad, contextualizadas en la evolución histórica de las teorías organizacionales.
            De acuerdo a Weber & Pacheco (2000) citando a Kovach (1995) indica que la retención de mano de obra de calidad se ha convertido en un punto central de interés para las organizaciones, y es en este sentido que la investigación sobre los determinantes del trabajo, como la satisfacción ha crecido. Investigación empírica ha puesto de relieve los beneficios que cumplen los empleados y pueden proporcionar a las organizaciones, y como resultado la satisfacción del trabajador se ha convertido en un factor esencial para la estrategia de gestión. Los trabajo de satisfacción han ser un concepto subjetivo, la investigación empírica continúa trabajando hacia identificar los factores contributivos pertinentes, que típicamente incluyen socio-demográficos (género, edad, estado civil, etc.) y la influencias del trabajo situacional (desafío de trabajo, reconocimiento, trabajo seguridad, etc).
            De acuerdo a Weber & Pacheco (2000) citando a Harley (2000) una estrategia popular dirigida a mejorar la satisfacción en el trabajo ha estado permitiendo que los empleados participar en las decisiones relacionadas con el trabajo. Lo que entra en acuerdo con lo que plantea Bhatti & Qureshi (2007) se cree ampliamente que la participación de los empleados puede afectar la satisfacción en el trabajo del empleado; productividad de los empleados, compromiso del empleado y todos pueden crear ventajas comparativas para la organización. Adicionalmente Bhatti & Qureshi (2007) agregan en su tesis que uno de los principales retos en la gestión ha estado implementando estrategias eficaces de desarrollo humano para mejorar la rendición de cuentas y desempeño organizacional. Como resultado del énfasis en el rendimiento, los investigadores en la gestión de recursos humanos han insistido en recursos humanos eficaces estrategias tales como la satisfacción en el trabajo, la potenciación del equipo, gestión participativa y planificación estratégica. Este estudio determina el impacto de la participación / participación de los trabajadores de satisfacción en el trabajo, la productividad de los empleados y el compromiso de empleado.
            Los empleados son más leales y productivos cuando están satisfechos según Aydin, (2009) citando a (Tietyen & Hunter, 1997), y que adicionalmente estos empleados satisfechos afectan la satisfacción del cliente y la productividad de la organización.
            Aydin (2009) citando a (Escondite, Smith, & Stone , 1992 ) la satisfacción de los empleados se define como la combinación de las reacciones afectivas a las percepciones diferenciales de lo que él / ella quiere recibir en comparación con lo que él / ella realmente recibe. Por lo tanto, las organizaciones deben tratar de suministrar las expectativas de los empleados con el fin de acercarse a la satisfacción de los empleados. Además, el estado emocional de los empleados también puede afectar a su satisfacción. Esto obliga a los administradores a crear y mantener los entornos de trabajo deseados en las organizaciones.
            Dwyer (2005) define la comunicación como "el proceso por el que las personas dentro de una organización dan y reciben los mensajes." muchos investigadores externos afirmar comunicación que en la organización tiene un efecto significativo sobre la conferencia internacional sobre economía, comercio y desarrollo. (Yammarino and Naughton, 1988; Myers and Myers, 1993; Mc Cormikc, 2008; Leiter, 1988; Miles et al., 1996; Goris et al., 2000).  Por tal razón se deduce que la comunicación tiene efectos favorables a la satisfacción de los empleados. Adicionalmente Ducharme & Martin (2000) plantean en su estudio comunicación ha recibido cierta atención como fuente de satisfacción en el trabajo. lo cual apoya el enunciado citado por Dwyer (2005).
            Según Wagner (1994) desde el punto de vista de la participación se entiende que este concepto se define como "el proceso en el que la influencia es compartida entre individuos que de otro modo son desiguales jerárquicamente".
            Federico (Julio, 2003) satisfacción de los empleados conduce a la satisfacción del cliente. Cuando los clientes internos (empleados) son felices, Ellos tratan a los clientes externos de igual forma como se sienten. Los clientes siguen regresando por más. Esta que crece la relación y esto conduce a la lealtad del cliente.
            De acuerdo a Lin & Tseng (April, 2013) citando a Thomas & Velthouse (1990) describen el empoderamiento mediante el uso de estructuras intrínseca como parte de tareas motivacionales. Ellos definen en empoderamiento psicológicamente como el cuarto reflejo cognitivo para oriental a sus empleados en las metas adecuadas, a conseguir las competencias y obtener autodeterminación.
            Acorde indica Carrasco  (2004) en su investigación la empresa Gallup (especialista mundial en encuestas de opinión) ha realizado una serie de investigaciones que culminaron en la publicación del libro "Primero rompa todas las reglas" de Marcus Buckingham y Curt Coffman (2003), cuya base expositiva son las entrevistas a más de 80 000 (ochenta mil) gerentes o managers en más de 400 (cuatrocientas) empresas. También aplicaron una encuesta a 105 000 (ciento cinco mil) empleados de 2 500 (dos mil quinientas) unidades de negocios. Su sencilla encuesta de doce preguntas es el fruto de una minuciosa depuración de cientos de reactivos relacionados con el clima organizacional y la satisfacción laboral.
            Las conclusiones de estos estudios refieren que no es la remuneración, ni los beneficios, ni los estímulos, ni el carisma del líder corporativo, sino la relación interpersonal que el manager, supervisor o jefe inmediato establece con el personal operativo. Concretamente consideran que existen al menos cuatro competencias o habilidades esenciales (ellos les llaman "llaves"), que hacen "fuerte" un lugar de trabajo: 1) Saber seleccionar personal con base en su experiencia, inteligencia y determinación; 2) Establecimiento de expectativas o metas claras; 3) Motivar a las personas ayudándoles a identificar y superar sus debilidades y 4) Desarrollar a la persona ayudándole a aprender y a ser ascendida. Ninguno de los estudios se ha hecho en Ecuador y mucho menos en las empresas de objeto de estudio, por lo que es prudente cuestionar si este tipo de conclusiones pueden ser generalizadas a nuestro ámbito.
             Según la revista Boundless (2003) satisfacción en el trabajo refleja la evaluación general de los empleados respecto a su trabajo a través de las emociones, los comportamientos y las actitudes acerca de su experiencia laboral. La satisfacción con el puesto de trabajo tiene utilidades teóricas y prácticas vinculadas a resultados de trabajo importantes, como las variables actitudinales, ausentismo, la rotación de personal y el desempeño laboral.


            Productividad que generalmente se define como una relación entre la salida y entrada. Es un concepto fundamental teniendo en cuenta este uso eficiente y eficaz de los recursos. Mejora de la productividad es vista como un factor crítico de éxito y la Fundación de rentabilidad (Kapyla et al., 2009).
            La productividad se divide en dos partes: eficiencia y eficacia (Kapyla et al., 2009). Aunque en algunas investigaciones (Karlaftis, 2004; Jacobs y Smith, 2006; Balaguer-Coll et al., 2007) la eficiencia es medido como un término separado de productividad, pero muchos estudios han evaluado la productividad únicamente por medición de la eficiencia y estos dos definiciones se han utilizado alternativamente (Al-Shammari, 1999).
            Según Vrat et al (2009), los esfuerzos para aumentar la productividad de la gestión empresarial. En su mayoría las organizaciones fallan en comprender el significado de la productividad y en su aplicación debido al énfasis de la organización en la reducción de la entrada y al mismo tiempo desea producir más salida (Baines, 1997a). Técnicamente, la productividad puede definirse como una medida de la cantidad de producto obtenida de una cierta cantidad de entrada (Mokhtar et al., 2003; Kapyla et al., 2010, Baines, 1997b; Sahay, 2005, Johnston).
            Un conjunto de valores capaces de causar en la organización funciones de manera más eficiente mediante el establecimiento de objetivos para toda la organización (Pratt & Kleiner, 1989). El logro de una alta productividad es el objetivo de cada organización (Kleijnen et al., 2009). Los valores organizacionales son importantes en la mejora de la productividad (Akbar & Khan, 2010). Para mejorar la productividad, hay que medir (Vrat et al., 2009) y en este contexto, en términos de intangibles indicador de valores fundamentales.
            Además de eso, la capacidad de gestionar y coordinar las potencialidades existentes en cada uno de los empleados individuales también puede aumentar la productividad (Nik, 2003).
De acuerdo a Solis (1998) en su investigación indica lo siguiente: La definición del término productividad varía ligeramente según si quien la da es un economista, un contador, un administrador, un político, un líder sindical o un ingeniero industrial. Sin embargo, si se examinan las distintas definiciones e interpretaciones del término, parece que surgen tres tipos básicos de productividad.
            Productividad parcial. La productividad parcial es la razón entre la cantidad productiva y un solo tipo de insumo. Por ejemplo, la productividad del trabajo (El cociente de la  producción entre la mano de obra) es una medida de productividad parcial, la  productividad del capital (El cociente de la producción entre el insumo de  capital) y la productividad de los materiales (El cociente de la producción entre  el insumo de materias primas) son ejemplos de productividad parcial.
            Productividad de factor total. La productividad de factor total es la razón de la producción neta con la suma asociada con los (factores de) insumos de mano de obra y capital. Por producción neta se entiende producción total menos servicios y bienes intermedios comprados. Nótese que el denominador de este cociente se compone sólo de los factores de insumo de capital y trabajo.
            Productividad total. La productividad total es la razón entre la producción y la suma de todos los factores de insumo. Así, la medida de productividad total refleja el impacto conjunto de todos los insumos al fabricar los productos.
            McConnell (2003) citado en Bhaga (2010) sostiene que si las condiciones de trabajo son buenas, como tener un entorno claro y atractivo, los empleados les resulta más fácil llevar a cabo su trabajo. Añade además que si las condiciones son lamentables como sucias, ruidosas y peligrosas, los empleados tienen dificultades para llevar a cabo su trabajo. Dentro de la misma dimensión, Lewy (1991) autentica la necesidad de recursos adecuados, como el espacio y el equipo para la mejora de la productividad. Dichos recursos deben ser adecuados para determinados puestos de trabajo y estos tienen que ser fijados para los trabajadores individuales.
            Yesufu (2000) afirma que el desempeño de una organización empresarial, depende en gran medida de la productividad de su fuerza de trabajo lo que revela su supervivencia y crecimiento. Banks (2010) comenta que, incluso cuando los empleados de una institución están trabajando febrilmente en sus lugares de trabajo durante todo el día no se puede presagiar que están siendo productivos.
Rodríguez (2013) planteó lo siguiente sobre como incrementar la productividad: Todas las industrias tienen el reto de incrementar la productividad de sus empleados y para lograrlo recurren a diversas metodologías que van desde motivar el trabajo en equipo hasta incentivar a los trabajadores con remuneraciones económicas.
            Los laboratorios Sanofi, por ejemplo, incrementaron entre 5 y 7% la productividad de los empleados gracias a una metodología denominada 'Grupos de excelencia', la cual motiva a los operadores a trabajar en equipo y a ser proactivos.
            Los trabajadores se organizan en equipos de trabajo, con metas específicas, y todos los días tienen reuniones matutinas donde se analiza lo que se va a producir en el día. “Se trata de generar el liderazgo dentro de la gente”, dijo Edgar Díaz, director de recursos humanos del laboratorio. Además, los operadores tienen la libertad de parar la línea y resolver los problemas que surgen durante la producción, ya no tienen que esperar a que el supervisor les diga lo que tienen que hacer. Los equipos que cumplan o superen los niveles de productividad esperados se hacen acreedores a un bono, comentó Díaz.
El estudio de Rodríguez (2008) indica que: Dada la brecha existente entre las compañías japonesas y las estadounidenses, estás últimas trataron de dar alcance o bien mantener la ventaja competitiva en el caso que correspondiera, mediante la puesta en práctica de la reingeniería de procesos, la cual implicaba un salto de carácter cuantitativo y cualitativo en la gestión de los procesos productivos de la empresa. A partir de los últimos años de la década del noventa y en la primera década del presente siglo la concentración estratégica se concentra a un mismo tiempo en la calidad, la tecnología y la productividad total. La necesidad de lograr un equilibrio y armonía tanto en el plano de las estrategias como en el marco de la gestión de los negocios dio lugar a la necesidad de desarrollar la gestión total de la productividad (conocido también como administración de la productividad total). La gestión total de la productividad puede definirse como el proceso de administración que sigue las cuatro fases del “ciclo de la productividad”, a efectos de incrementar la productividad total y reducir los costos totales unitarios de productos y servicios dentro del más alto nivel posible de calidad.
            El ciclo de la productividad está conformado por las actividades de medición, evaluación, planeación y mejoría de la productividad. La medición de la productividad es la primera fase crítica dentro del proceso de la productividad. La actividad de evaluación es una comparación de los logros obtenidos tanto frente a los niveles planeados, como así también frente a los valores registrados en el pasado por la empresa y los verificados por empresas competidoras.
            La planeación de la productividad trata con los niveles de determinación de la productividad. Esta planeación persigue la mejora en el desempeño de los diversos indicadores tanto en el corto como en el largo plazo, a los efectos de mejorar la productividad y rentabilidad de la compañía.
            La clave para poner en práctica la Gestión Total de la Productividad radica en actuar y medir de manera simultánea el impacto de los cambios realizados sobre todos y cada unos de los componentes que participan en el proceso productivo.
             El desarrollo de esta nueva metodología de gestión obedece al impulso y creatividad del Dr. David Sumanth, quién articuló y combinó una serie de sistemas y metodologías de trabajo tales como el TQM, el TPM, el “Just in Time”, la reingeniería, los círculos de calidad, el benchmarking y el Desarrollo Organizacional, para dar lugar a éste nuevo sistema de gestión y análisis. Si bien el Dr. Sumanth le dió a su método el nombre de “Administración para la Productividad Total” consideramos menester que al igual que en materia de Calidad la Gestión de la Productividad debe ser problema y objetivo de todos los sectores e individuos de la organización, por tal motivo el concepto de “Gestión Total” es en principio más claro y apropiado.
            Las lecciones que no deberán olvidarse en torno a ésta nueva filosofía son: La calidad no es un lujo sino una absoluta necesidad, siendo esta una condición necesaria pero no suficiente.      Si los productos y/o servicios no incorporan una calidad total, el futuro de una empresa es sin lugar a dudas incierto.
            En los mercados expuestos a una competencia global, las empresas que no estén dispuestas a un compromiso continuo con una alta calidad, tendrán que “tirar la toalla”.
Fuentes (2012) planteó lo siguiente en su estudio de investigación: Los primeros puntos de vista sobre la relación satisfacción-productividad pueden  resumirse en la afirmación de que un trabajador feliz es un trabajador productivo.  Investigaciones indican que sí hay una relación positiva entre la satisfacción y la productividad. Por ejemplo, la relación es más fuerte si el comportamiento del empleado  no está limitado o controlado por factores externos. La productividad de un empleado en puestos a ritmo de máquina, está mucho más influida por la velocidad de la máquina  que por su nivel de satisfacción. De manera similar, la productividad de un agente de bolsa está limitada principalmente por el movimiento general de la bolsa de valores.
            Si el mercado asciende y el volumen es alto, tanto los agentes satisfechos como los insatisfechos obtienen buenas comisiones. Al contrario, si el mercado va hacia abajo, no es probable que signifique mucho el nivel de satisfacción del agente.         El nivel del puesto también parece ser una importante variable moderadora. Las correlaciones satisfacción-desempeño son más fuertes para los empleados de mayor nivel, como profesionales, de supervisión y administración. Otro aspecto importante en el tema de satisfacción-productividad es la dirección de la flecha causal.
            La mayor parte de los estudios sobre esta relación utilizaban diseños de investigaciones que no podían probar la causa y el efecto. Estudios que controlaron esta posibilidad indican que la conclusión más válida es que la productividad conduce a la satisfacción, más que a la inversa. Si se hace un buen trabajo, se siente intrínsecamente bien por ello. Además, en el supuesto de que la organización  recompensa la productividad, su mayor productividad debe incrementar el reconocimiento verbal, el nivel de sueldo y las probabilidades de ascenso. A su vez, estas recompensas incrementan el nivel de satisfacción en el puesto.
            Las organizaciones con empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las organizaciones con empleados menos satisfechos, los estudios se han enfocado en los individuos más que en las organizaciones, y que las medidas de nivel individual de la productividad no toman en consideración todas las interacciones y complejidades del proceso de trabajo.
            La publicación de Vargas del 2010 indica que: ''Los empleados que no están a gusto en su trabajo disminuyen su productividad en 40%, según el IMSS; para evitarlo, expertos recomiendan cuidar el bienestar del empleado desde su contratación''
            La publicación de Pérez del 2012 indica que ''Establecer medidas para combatir la obesidad en México impactará positivamente en la productividad y el desarrollo económico del país''.
Moreno en su publicación del 2009 indicó lo siguiente: Rehacer un documento extraviado en la oficina le cuesta a las empresas mexicanas 250 dólares anuales, en promedio, tomando en cuenta el gasto de dicho trabajo en horas-hombre, según un estudio de Laserfiche Latinoamérica.
            Adicionalmente, las organizaciones destinan 20 dólares en archivarlos y unos 120 dólares en buscar un documento traspapelado, indica el análisis de la firma de soluciones de archivo y manejo digital.
            "El gasto derivado por el uso indiscriminado de documentos significa pérdidas económicas y desperdicio de horas de trabajo", señaló la gerente para México y AL de la compañía, Sandra Vila.
            Un empleado tarda aproximadamente 12 minutos en procesar un documento, de los cuales nueve son para buscarlo, recuperarlo y rellenarlo; y sólo invierte tres en usar la información, agregó la directiva.
            El gasto de papel que producen las organizaciones en el mundo aumentó 10 veces en los últimos años, pero en economías emergentes, como México, la cifra puede duplicarse, según datos de la World Wildlife Fund (WWF).
            El país corta medio millón de árboles diariamente para obtener pulpa virgen, a partir de la que se produce el papel, y anualmente se tiran a la basura 22 millones de toneladas de éste, señalan cifras del Instituto Nacional de Ecología (INE).
Ahorro sustentable. El manejo de archivo digital ayuda no sólo a aumentar la productividad mediante el mejor manejo del tiempo y optimización de recursos, sino también a disminuir el impacto ecológico de la empresa.
            Y ya que un empleado gasta en promedio 20% de su tiempo buscando información impresa en documentos, y la mitad de éste sin éxito, a decir de un estudio de IDC, el manejo de documentos electrónicos contribuye a "invertirlo en acciones concretas para el mejor funcionamiento de la empresa", agrega Vila. Además se reduce el tiempo que se gasta en copiar y distribuir documentos entre el equipo, o a un cúmulo de oficinas y contactos externos.
            Finalmente, el manejo de documentos en los flujos de trabajo es más rápido, al automatizar el proceso de negocios, lo que en tiempos de crisis puede significar "conservar un cliente o perderlo", concluyó Vila.
            Datos en el papel. Un empleado gasta 40% de su tiempo en manejar documentos no esenciales. Las organizaciones en México hacen 19 copias para cada documento. Pierden uno de cada 20 documentos. El 40% de la basura de una oficina es papel, del cual, sólo se recicla un 60% Se gastan 120 dólares al buscar un documento traspapelado.
Bribiescas & García (2011) sugieren: Que según los resultados obtenidos de sus estudios, para cualquier rama industrial ser competitiva en cuanto a calidad y precio debe procurar la producción a escala, garantizando una correcta aplicación y administración de sus factores tecnológicos, humanos e insumos. El primer factor crítico para la optimización de la producción es el mantenimiento preventivo que reciben las máquinas utilizadas en la fabricación de los productos.
            Las enfermedades causadas por el consumo de alimentos contaminados constituyen uno de los problemas de salud más extendidos en el mundo. En adición a lo anterior, las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen una causa importante de la caída de la productividad y de grandes pérdidas económicas que afectan países, empresa, pequeños negocios familiares y consumidores (Gonzáles & Quevedo, 1994).
            De acuerdo a los datos recogidos en la investigación, el 100% de las empresas sostuvieron que periódicamente se daba mantenimiento a estos activos, pero al hacer una revisión más detallada al proceso de mantenimiento, se detectaron oportunidades de mejora en este rubro, ya que este se realiza sin alguna técnica en particular. Por otro lado, el segundo factor (capacitación de personal técnico) sugiere ser otra línea de mejora en las empresas incluidas en la muestra. Se observa que dentro de las empresas, el personal técnico a cargo del mantenimiento de los equipos realiza prácticas que no son homogéneas dentro de la industria y sin alguna capacitación formal. Entiendo que esta afirmación es válida ya que, si queremos aumentar la productividad debemos asegurar un proceso estable que busque un equilibrio entre sus distintos componentes (maquina, humano y materiales).
El estudio de Bhatti & Qureshi (2007) encontró lo siguiente: Como resultado del énfasis en el rendimiento, los investigadores en la gestión de recursos humanos han insistido en recursos humanos eficaces estrategias tales como la satisfacción en el trabajo, la potenciación del equipo, gestión participativa y planificación estratégica. Este estudio determina el impacto de la participación / participación de los trabajadores de satisfacción en el trabajo, la productividad de los empleados y el compromiso de empleado.
            Por otro lado, según lo declarado por Órganos & Ryan (1995) la satisfacción de los empleados es uno de los conceptos básicos de comportamiento de ciudadanía organizacional (Ozdevecioglu, 2003 )  es decir, los empleados bien - satisfechos trabajarán más a gusto y esto contribuye a la eficacia de sus organizaciones.
Aydin (2009) citando a (Escondite, Smith, & Stone , 1992 ) indica lo siguiente: La satisfacción de los empleados se define como la combinación de las reacciones afectivas a las percepciones diferenciales de lo que él / ella quiere recibir en comparación con lo que él / ella realmente recibe. Por lo tanto, las organizaciones deben tratar de suministrar las expectativas de los empleados con el fin de acercarse a la satisfacción de los empleados. Además, el estado emocional de los empleados también puede afectar a su satisfacción. Esto obliga a los administradores a crear y mantener los entornos de trabajo deseados en las organizaciones. (p. 159).
Sageer, Rafat & Agarwal, en su estudio del 2012 indicaron lo siguiente: Los empleados que se sienten con un sentido de trabajo en equipo y un propósito común, y un fuerte compromiso con la comunicación y el empoderamiento de gestión son los más capaces y dispuestos, para obtener los resultados que los clientes esperan Que (Employee Satisfaction, 2005).  Adicionalmente indica que la perspectiva de relaciones humanas de que postula trabajadores satisfechos son trabajadores productivos (por ejemplo, tipo Likert, 1961; McGregor, 1960). Por lo tanto, la productividad de la organización y la eficiencia se logra a través de la satisfacción del empleado y la atención a la integridad física de los empleados, así como las necesidades emocionales sociales.
Böckerman & Ilmakunnas en su estudio del 2012 citando a (Warr, 1999) plantearon en su investigación que: La satisfacción laboral es un atributo importante de todo trabajo, ya que es una medida útil que resume su utilidad y importancia en el trabajo. Los efectos de la satisfacción en el trabajo sobre varios resultados del mercado laboral como el comportamiento empleado, ausentismo y desempeño en el trabajo se han explorado en la literatura. Adicionalmente planteó Böckerman, P. & Ilmakunnas, P. (2012) en sus conclusiones que las estimaciones expuestas por la mayoría de los autores que indican el efecto positivo de la satisfacción laboral que afecta la productividad es consistente con diversos argumentos debido a que hay menor evasión, menor ausentismo y rotación, menos accidentes de trabajo y más compromiso con la organización.
            Una de la estrategia para mejorar la productividad es mejorar la tecnología usada introduciendo líneas de ensamble automáticos como CIM y FMS. De todos modos, la tecnología por sí misma no es suficiente para mejorar la productividad y calidad. La automatización inteligente que permite un control del cumplimiento con retroalimentación, detección de fuerza de ensamblaje y robot dedicados al control del lenguaje  incrementaría la productividad (Shiote at al., 1995).
Gunasekaran & Cecille en su estudio del 1998 encontraron que: Los puntos críticos en la implementación de una estrategia de mejora de la productividad son: 1. El soporte de la gerencia es esencial en todo proceso de la herramienta a implementar. 2. La formación de un grupo de seguimiento continuo soportado por la gerencia es importante para cualquier herramienta a implementar para mejorar la productividad. 3. Educación y entrenamiento de los empleados es el núcleo de todo proceso de implementación y adicionalmente el empoderamiento de los empleados juega un papel fundamental para el éxito de la estrategia de implementación del proceso de mejora de la productividad.
En su trabajo de investigación Maldonado (2012) planteó lo siguiente: Una de las actividades del sistema mantenimiento autónomo TPM es la participación del personal de producción en las actividades de mantenimiento. Este es uno de los procesos de mayor impacto en la mejora de la productividad. Su propósito es involucrar al operador en el cuidado del equipamiento a través de un alto grado de formación y preparación profesional, respeto de las condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo libres de contaminación, suciedad y desorden.
            Los objetivos fundamentales del mantenimiento autónomo son: Emplear el equipo como instrumento para el aprendizaje y adquisición de conocimiento. Desarrollar nuevas habilidades para el análisis de problemas y creación de un nuevo pensamiento sobre el trabajo. Mediante una operación correcta y verificación permanente de acuerdo a los estándares se evite el deterioro del equipo. Mejorar el funcionamiento del equipo con el aporte creativo del operador.
            Construir y mantener las condiciones necesarias para que el equipo funcione sin averías y rendimiento pleno. Mejorar la seguridad en el trabajo. Lograr un total sentido de pertenencia y responsabilidad del trabajador. Mejora de la moral en el trabajo.
            La fabricación integrada por computadora se encuentra entre las mejoras en la productividad, de mayor rapidez en la introducción o modificación de productos, y una mejor intercambiabilidad de los trabajos específicos (Guarín, 2010).
En la publicación realizada por Fregoso del 2009 indica que: Laboratorios Silanes eligió mejorar el ambiente laboral para combatir el estrés de sus trabajadores; se logró bajar la rotación del personal de 11.7 a 6.5% y romper el récord de producción.
             En la empresa no todo es trabajo y Laboratorios Silanes lo puede comprobar. Hace un par de años, cuando los directivos notaron que sus empleados estaban estresados y cansados (lo cual influía en su productividad y en sus relaciones de familia), decidieron implementar un programa para mejorar el ambiente laboral, lo que ahora les ha sido útil para enfrentar la crisis.‘La Buena Onda Silanes', como se llama el programa, está dedicado a mejorar la calidad de vida de los empleados y gira sobre cuatro ejes: salud preventiva, economía familiar, valores y ecología.
             Para aterrizarlo, el laboratorio implementó las siguientes estrategias: La salud preventiva empezó por su comedor: eliminaron el azúcar e integraron ensaladas al menú. Abrieron la ruta de la salud, un circuito de 800 metros dentro de las instalaciones de la empresa que los empleados pueden recorrer en sus ratos libres e incluso llevar a sus familiares los fines de semana.
            En el ámbito de la economía familiar implementaron conferencias para inculcarles hábitos como el ahorro y el consumo responsable, y cómo usar las tarjetas de crédito. Incluso se les orientó sobre cuándo llenar el tanque de gasolina de sus autos para que rindiera más el combustible. Establecieron programas de reciclado y fomento a la práctica ecológica."Vimos la crisis como un momento de oportunidad, no como un momento de desilusión, lo que les quita a los empleados una preocupación", dice Carlos Pérez, director de Recursos Humanos de Silanes.
            La compañía también implementó cuatro días especiales al año para que los empleados pudieran convivir con su familia."La relación familiar tiene un lugar muy importante en la estabilidad del trabajador, por eso tratamos de fomentar de alguna forma la unión familiar y más en estos momentos tan difíciles", señala Pérez.
            Entre los beneficios que obtuvo la firma gracias a la ‘buena onda' están: la creatividad y la productividad han mejorado, la rotación de personal se redujo de 11.7 a 6.5% y el récord de producción fue de cuatro millones de piezas por mes, un millón más que hace dos años.
La publicación de Anderson del 2011 indica que: En Japón, muchas compañías han instalado en sus edificios salas de descanso con reposeras para que sus empleados las utilicen después de comer. Los empresarios nipones han llegado, incluso, a cuantificar el beneficio que la siesta representa para sus firmas y aseguran que la productividad de los trabajadores que se echan la siesta, aumenta en 20% en relación con la de los que no lo hacen.
The Guardian publicó en el 2004 un estudio realizado en Londres que afirma que: Una breve siesta ayuda a mejorar la productividad en las empresas, ya que la mente es más creativa cuando está relajada y libre de presión. Un grupo de investigadores británicos realizó la encuesta entre unos 1,000 empleados y uno de los resultados más sorprendentes fue que tres de cada 10 se siente mucho más activo después de un ‘sueñito’ en la oficina.
                En la publicación de Fisher del 2008 indicó "Los expertos recomiendan ocho horas de sueño por noche, pero los ejecutivos rara vez lo cumplen si no duermes lo suficiente, tu salud y las finanzas de tu empresa pueden verse afectadas''.
            Vanderkam en su publicación del 2008 indicó ''En un mundo en el que el empleo es una incertidumbre, es tentador laborar demasiadas horas al día; sin embargo, quedarse tiempo extra en la oficina no siempre es sinónimo de alta productividad''.
            Cáceres (2003) menciona entre los beneficios de trabajar bajo las BPM el aumento de la productividad, un alimento limpio, confiable y seguro para el cliente, alta competitividad, mejora en la imagen de la empresa, reducción de costos, disminución de desperdicios, creación de la cultura del orden y aseo en la organización.



            El enfoque de este trabajo es la aplicación de conocimientos adquiridos mediante estudios en un área de manufactura de dispositivos médicos. Por esta razón se declara como una investigación aplicada, debido a que el objetivo de este trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica para mejorar los indicadores de productividad del área donde se aplican dichos conocimientos.
            Para la selección de la muestra no se usará muestreo aleatorio, se tomará de forma arbitraria los dos primeros lotes manufacturados en el área del año 2014. “Las muestras no probabilísticas, las cuales llamamos también muestras dirigidas suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitrario” (Hernández Sampieri, Fernández, Baptista, 2003).
            Atendiendo a las interrogantes tenemos 5 indicadores que se verían afectados de forma directa con la implementación propuesta, estos a la vez serán los indicadores del grado de efectividad de las medidas llevadas a cabo. Por lo tanto plantear la forma de medición y la herramienta de apoyo para llevar a cabo dicha medición es de vital importancia ya que esto no permitirá visualizar los resultados obtenidos con respecto a lo esperado y por tanto se definirá cada indicador como sigue:
            Los niveles de rechazos serán obtenidos del software (Epicor) de control de producción el cual es alimentado por el Gerente del Área con los datos de cada día de producción. Adicionalmente se utilizará una hoja de cálculo para el análisis de dichos datos y establecer una comparación del nivel de rechazo en promedio del año 2013 antes de la implementación con respecto a los dos primeros lotes manufacturados luego de la implementación.
            La eficiencia de producción será obtenida del software (Epicor) de control de producción el cual es alimentado por el Gerente del Área con los datos de cada día de producción. Adicionalmente al igual que para el análisis de los niveles de rechazo se utilizará una hoja de cálculo para establecer una comparación de la eficiencia de producción promedio del año 2013 antes de la implementación con respecto a la eficiencia de producción de los dos primeros lotes manufacturados luego de la implementación.
            Los costos de producción serán obtenidos del software (Epicor) de control de producción el cual es alimentado por el Gerente del Área con los datos de cada día de producción. Adicionalmente al igual que para el análisis de los niveles de rechazo y la eficiencia de producción se utilizará una hoja de cálculo para establecer una comparación con el costo de producción promedio del año 2013 y el costos de producción de los dos primeros lotes manufacturados luego de la implementación en relación a la meta establecida para el área, expresada en porcentaje de cumplimiento.
            La satisfacción de los empleados será medida mediante una encuesta de satisfacción laboral al personal del área antes y después de la implementación. Para la realización de esta encuesta se utilizó el modelo propuesto por: ''Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, NTP 213: Satisfacción Laboral: Encuesta de evaluación''. Los resultados serán analizados mediante el uso de una hoja de cálculo. Para el análisis del impacto antes, durante y después de la implementación se tomará como base para análisis el porcentaje que respondió que se siente bastante satisfecho en relación a las preguntas realizadas en dicha encuesta


Descripción de la metodología
            Para este proyecto que busca por objetivo principal la implementación de medidas para la mejora del área de manufactura de productos no implantables de apoyo en los procedimientos quirúrgicos se utilizará la metodología conocida como 5W+1H (qué, dónde, cuándo, quién, cómo) es un método que nos permite planificar la solución de una serie de problemas mediante la intervención de una o varias personas.
            Técnica en la cual se responde a las siguientes preguntas: que, quién, porque, cuando, donde, como) para la solución de problemas. 5W+1H significa las seis palabras con que comienzan las preguntas que deben responderse para describir correctamente un hecho:
What – Qué. Identificar los eventos o acciones y hacer una lista de ellos. Why - Por qué. Identificar las causas de los acontecimientos de las acciones y hacer una lista de ellos. When - Cuándo. Identificar todos los factores de tiempo. Who - Quién. Identificar los personajes de la lectura y hacer una lista de ellos. Where - Dónde. Identificar todos los lugares. How - Cómo (método). Identificar la forma
            Se espera que una vez implementada todas las acciones documentadas preestablecidas por el equipo de trabajo del proyecto haciendo uso de la herramienta de calidad 5W + H, que la eficiencia de producción del área de manufactura de dispositivos médicos no implantables de soporte en los procedimientos quirúrgicos sea positivamente afectada debido a que el enfoque estará dirigido a mitigar el impacto generado por los paros no programado por parte de la maquinas en momentos de producción y por otro lado a la reducción de los niveles de rechazos que afectan de forma directa en la eficiencia de producción.
            Adicionalmente se espera que tras la implementación mejore la satisfacción laboral de los empleados debido a la disminución de la carga de trabajo por reducción de los rechazos así como mayor satisfacción al lograr las metas de trabajo con más rapidez por menos paros en la maquinas durante el trabajo.
            La mejora de la eficiencia de producción se llevará a cabo mediante la aplicación de la herramienta de calidad conocida como 5W+1H, la implementación de esta herramienta se llevará a cabo mediante el desarrollo de los pasos siguiente: Paso 1: Determinación del alcance; Realizar una reunión pre-inicial con el Vice Presidente de Operaciones y Gerente del área de productos no implantables; la agenda a agotar será:
            1. Presentar una somera descripción de las herramientas. 2. Presentar los resultados esperados con la implementación del proyecto. 3. Explicar el alcance del proyecto. 4. Pre-determinar el personal miembro de los equipos de trabajo, estos miembro deben ser los representantes de cada departamento, entiéndase: Gerencia Área, RRHH, Producción, Mantenimiento, Seguridad y Medio Ambiente
            El alcance cubrirá todos los recursos del área de manufactura de productos no implantables, la evaluación se llevará a cabo verificando los distintos elementos que intervienen en el proceso de producción tal como: Materiales usados; Maquinas que intervienen en el proceso de ensamblaje y equipos de servicios, Métodos utilizados; El personal que labora en el área; Medio ambiente en que se realizan las actividades. Ver anexo Lay Out del cuarto de manufactura
            Paso 2: Identificación de los miembros del equipo; Informar a los miembros del equipo de su participación en el proyecto a realizar en el área de manufactura de productos no implantables mediante correo electrónicos y de forma personal y comunicar de la reunión a llevar a cabo para la inducción del personal.
            Descripción de las tareas a realizar en el Paso 2: 1. Informar al personal preseleccionado de su participación en la implementación mediante correo o de forma personal. 2. Informar de la reunión a llevar a cabo para la inducción del personal.
Temas de la reunión; Alcance del proyecto; Somera descripción de la herramienta; beneficios económico de la implementación.
            Los miembros del equipo pertinentes se conformarán de la siguiente forma: Gerencia Área, RRHH, Producción, Mantenimiento, Seguridad y Medio Ambiente.
            Paso 3: Orientación al Equipo;  Realizar una inducción general para que los miembros del equipo conozcan y se familiaricen con la herramienta de mejora a utilizar en el proyecto.
            Descripción de las tareas: Dar a conocer los detalles del proyecto a los miembros del equipo mediante una reunión de aproximadamente 30 minutos.  Dar a conocer a todos los miembros del equipo el área donde se realizará el proyecto, los procedimientos de trabajo, productos manufacturados y uso de los mismos.
            Paso 4: Entrenamientos al Equipo; Entrenar al personal en la herramienta para que este pueda realizar el diagnostico con la celeridad y conocimiento necesario:
            Descripción de las tareas: Entrenamiento del equipo, para mejor entendimiento del equipo de trabajo sobre la herramienta 5W+1H; para ello será divido en 2 secciones o ciclos consecutivas divididas de la siguiente manera:        Ciclo básico: Focalizado a que el equipo de trabajo conozca las herramientas a usar durante el proyecto. Ciclo formativo: Orientado a que el equipo de trabajo aprenda a definir, explicar y analizar todos los pasos de implementación del proyecto mediante el uso de la herramienta 5W +1H.
            Apoyo logístico: Material físico de apoyo; Ayuda visual como presentaciones en diapositivas; exposiciones y ejemplos prácticos.
            Paso 5: Realización del diagnóstico: Llevar a cabo observaciones en el lugar de trabajo y revisión de la data histórica, esta última se hará mediante un análisis a los registros históricos, realizar lluvias de ideas con el personal del área de mayor experiencia, adicionalmente se analizaran las operaciones que mayor índice de rechazos registran y sus posibles causas.
Evaluar los resultados y determinar las causas potenciales de mayor impacto en los indicadores a mejorar. Ver anexo B-Diagnostico
            Paso 6: Plan de Mejora: Documentar las acciones a llevar a cabo resultante del diagnostico realizado mediante el uso de la herramienta de 5W +1H. Ver anexo C- Plan de mejora.
            El estudio será realizado en las facilidades de Medsorb Dominicana donde se realizará una encuesta de satisfacción laboral al personal de manufactura del área de ensamblaje de dispositivos médicos no implantables de soporte en los procedimientos quirúrgicos.
            Previo a una reunión inicial con el Vicepresidente de operación a quien se le se hizo la propuesto inicial de llevar a cabo el proyecto de implementación de un plan de mejora basado en la aplicación de la herramienta 5W +1H y mostrándole los beneficios potenciales con relación a la mínima inversión a emplear y adicionalmente el impacto que tendría la empresa con una posible expansión de la implementación en toda la empresa, se obtuvo la autorización formar de llevar a cabo el proyecto así como a formar un grupo de alto rendimiento con el cual se llevaría a cabo las actividades necesaria para la aplicación con éxito de dicho proyecto.
A través de este grupo de alto rendimiento se coordinaran todas las actividades necesarias para mejorar la eficiencia de producción así como la disminución de la cantidad de rechazos del área.

Capítulo 4: Resultados
¿Cómo se compara la eficiencia de producción antes y después de las implementaciones?
Tras tabular los datos obtenidos de la producción de los 2 primeros lotes del año 2014 se pudo realizar una comparación de la eficiencia resultante de estos lotes en relación con la eficiencia del año 2013. Refiérase a la tabla 1.
Tabla No. 1. Comparación del indicador de eficiencia de producción antes y después de la implementación.
Eficiencia promedio del año 2013 antes de la implementación
Eficiencia del lote 14A0001 después de la implementación
Eficiencia del lote 14A0002 después de la implementación
89.7%
94.5%
96.2%

El indicador de eficiencia de producción ha mejorado notablemente con se muestra en la tabla No. 1 al comparar los resultados obtenidos con los dos primeros lotes manufacturados del presente año respecto al promedio del año 2013.


¿Cómo se comparan los niveles de rechazos antes y después de la implantación?
Tras tabular los datos obtenidos de la producción de los 2 primeros lotes del año 2014 se pudo realizar una comparación del porcentaje de rechazos resultante de estos lotes en relación con el porcentaje promedio del año 2013. Refiérase a la tabla 2.
Tabla No. 2. Comparación del indicador de porcentaje de rechazo antes y después de la implementación.
Porcentaje de rechazos promedio del año 2013 antes de la implementación
Porcentaje de rechazos lote 14A0001 después de la implementación
Porcentaje de rechazos lote 14A0002 después de la implementación
3.1%
2.6%
3.0%

De acuerdo a los resultados presentados en la tabla No. 2 se puede decir que el porcentaje de rechazo ha mejorado pero la búsqueda de mejora continua para mantener este indicador dentro de las metas establecidas son necesarias.


¿Cómo se comparan los costos de producción antes y después de la implementación?
 Tras tabular los datos obtenidos se pudo establecer una comparación con el costo de producción promedio del año 2013 y el costos de producción de los dos primeros lotes manufacturados luego de la implementación en relación a la meta establecida para el área, expresada en porcentaje de cumplimiento; para ver los datos resúltate refiérase a la tabla 3.
Tabla No. 3. Comparación del indicador de costos con relación a la meta de costos establecida por la empresa antes y después de la implementación.
Porcentaje de cumplimiento de la meta de costos del año 2013 antes de la implementación
Porcentaje de cumplimiento de la meta de costos del lote 14A0001 después de la implementación
Porcentaje de cumplimiento de la meta de costos del lote 14A0001 después de la implementación
94.5%
96.1%
97.2%

El indicador de costos de producción ha mejorado como se muestra en la tabla No. 3 al comparar el costo promedio del año 2013 con respecto al costo de los dos primeros lotes

¿Cómo se compara la satisfacción laboral de los empleados antes y después de la implementación?
Tras tabular los datos obtenidos de la encuesta de satisfacción laboral realizada antes, durante y después de implementación los resultados resultantes se muestran en la tabla 4 más abajo presentada.
Tabla No. 4. Resultados de la encuesta de satisfacción laboral realizada antes, durante y después de la implementación.
Criterio
Antes de la implementación
Durante la Implementación
Después de la implementación
Muy satisfecho
15%
1%
25%
Bastante
80%
40%
74%
Poco
4%
55%
1%
Nada
1%
4%
0%

La satisfacción de los empleados ha aumentado ligeramente luego de la implementación de la mejora en el área al notarse que antes de la implementación solo un 15% de los empleados indico sentirse muy satisfecho con su trabajo con respecto al 25% que respondió afirmativo en el mismo criterio de satisfacción.


Capítulo 5: Discusión
            En este capítulo se presenta primero, una interpretación de los resultados en relación a la data resultante expuesta en cada una de las tablas correspondiente a las preguntas de investigación, segundo, una discusión de las conclusiones basadas en los resultados presentados en el capítulo 4 donde se expusieron los resultados para cada pregunta de investigación propuesta, en relación con las revisiones de literatura presentado del capítulo 2. Adicionalmente se presentan las implicaciones de los hallazgos, limitaciones  por ultimo recomendaciones para otros investigadores.
            De acuerdo a los resultados obtenidos al presentar los resultados correspondientes a la pregunta #1, en la cual se planteó, ¿Cómo se compara la eficiencia de producción antes y después de las implementaciones? Según los resultados expuestos en la tabla 1 se puede llegar a las siguientes afirmación; primero, que la eficiencia de producción ha mejorado en forma ascendente en un 4.8% en el primer lote (14A0001) y 6.5% en el segundo lote (14A0002) ambos con respecto a la eficiencia de producción promedio del año 2013 previo a la implementación, lo cual muestra la eficacia de las acciones tomadas debido a que el incremento obtenido de este indicador después de la mejora está por encima de la variación normal de dicho indicador que es de ± 4%; segundo, los resultados positivo tienen una tendencia al incremento por lo cual se deduce que a través de un seguimiento continuo han de continuar mejorando hasta niveles deseados; tercero, se hace la observación que estos resultados pueden estar influenciados posiblemente por el mes en que fueron tomados, debido que estos fueron los dos primeros lotes del año 2014 en el cual el personal regresaba de vacaciones.
            Por otro lado por referente a la pregunta de investigación #2, en la cual se planteó, ¿Cómo se comparan los niveles de rechazos antes y después de la implantación? Como se puede notar en la tabla 2 los resultados obtenidos han mejorado un 0.5% en el primer lote (14A0001) y 0.1% en el segundo lote (14A0002) este indicador, estos resultados no necesariamente obedece a los cambios realizados durante la implementación debido a que dicha variación esta dentro de los limites de variación normal de dicho proceso el cual oscila ±1%.
            Para la pregunta #3 se planteó, ¿Cómo se comparan los costos de producción antes y después de la implementación? Como se puede notar en la tabla 3 los resultados obtenidos han mejorado este indicador en un 1.6% en el primer lote (14A0001) y 2.7% en el segundo lote (14A0002), se considera que la implementación ha surtido efecto positivo en estos resultados debido a que la variación de este indicador en el proceso es de ±2%. Al igual que en la pregunta 1 se hace la observación que estos resultados pueden estar influenciados posiblemente por el mes en que fueron tomados, debido que estos fueron los dos primeros lotes del año 2014 en el cual el personal regresaba de vacaciones.
            Para la pregunta #4 se planteó, ¿Cómo se compara la satisfacción laboral de los empleados antes y después de la implementación? Una vez obtenido los resultados antes, durante y después de la implementación mostrados en la tabla 4 se encontró que el periodo donde el personal se sintió menos satisfecho fue durante la implementación, esto posiblemente debido a que los mismo fueron sometidos a cambios rápidos en su rutina de trabajo común. Una vez el personal se adapto a los cambios se identificó con los mismos debido a la relación de estos con el cumplimiento de las metas del área.


            De acuerdo con los resultados encontrados en este trabajo de investigación aplicada queda denotada la eficacia de la herramienta de calidad 5W +1H como herramienta de mejora continua en los procesos de manufactura. Esta herramienta al igual que otras herramientas de calidad de mejora continua necesita de una integración de todo el personal en cada una de sus etapas para que pueda surtir efectos y adicionalmente de un seguimiento continuo. Los resultados encontrados luego de la implementación han sido cuantitativamente favorable tal como se desarrolla en la sección de interpretación de los resultados y se estima que a través de un seguimiento continuo presenten mejores resultados durante el ano, esto debido a que todo el personal ha sido involucrado en dicha implementación, surgiendo así la elevación de la expectativa del activo más importante que es el personal humano conjuntamente con una herramienta de mejora continua implementada. Esto focalizara el staff de trabajo al cumplimiento de las metas a través de la mejora continua de la calidad de los procesos.
            Las implicaciones de este estudio se enriquecen de acuerdo a Bustamante y Blanco (2010) los cuales enfatizan en su estudio que "el liderazgo compartido y el trabajo en equipo como elementos de mayor capacidad motivadora y, por ende comprometedora''. Esto se ve evidencia en el resultado de la encuesta expuesto en la tabla 4 donde al inicio del estudio el 40% del personal se sentía bastante satisfecho y luego de la implementación subió a 74% debido a que este fue involucrado en la implementación. Adicionalmente estos resultados entran en acuerdo con: Morales (2010) indicó que según sus estudios señala que cuando las personas se sienten a gusto y satisfechos con su trabajo, la productividad suele mejorar, trayendo los tan deseados beneficios económicos. Por supuestos, las maneras de crear ambientes positivos y la diversidad de factores implícitos son tan amplias que los investigadores se han visto con serios problemas para "objetivizar" sus resultados. No obstante, la evidencia inclina la balanza a que las relaciones que establecen los jefes con sus colaboradores tienden a ser un factor determinante en esta cadena clima organizacional satisfacción laboral productividad.
            De acuerdo a Lin & Tseng (April, 2013) citando a Thomas & Velthouse (1990) describen el empoderamiento mediante el uso de estructuras intrínseca como parte de tareas motivacionales. Ellos definen en empoderamiento psicológicamente como el cuarto reflejo cognitivo para oriental a sus empleados en las metas adecuadas, a conseguir las competencias y obtener autodeterminación. Esta cita entra en acuerdo con los resultados de la tabla 4 donde al inicio del estudio el 40% del personal se sentía bastante satisfecho y luego de la implementación subió a 74% debido a que este fue involucrado en la implementación. Lo cual entra en acuerdo con lo planteado por Rodríguez (2013) que indicó lo siguiente: "Los laboratorios Sanofi, por ejemplo, incrementaron entre 5 y 7% la productividad de los empleados gracias a una metodología denominada 'Grupos de excelencia', la cual motiva a los operadores a trabajar en equipo y a ser proactivos".
            Sumado a todo esto se suma la publicación de Vargas del 2010 que indica: ''Los empleados que no están a gusto en su trabajo disminuyen su productividad en 40%, según el IMSS; para evitarlo, expertos recomiendan cuidar el bienestar del empleado desde su contratación''.
            La herramienta utilizada es una herramienta que permite la medición análisis de los elementos del proceso y para ello necesita de una integración de los distintos recursos lo que entra en acurdo con el enunciado de Rodríguez (2008) el cual indica que:    El ciclo de la productividad está conformado por las actividades de medición, evaluación, planeación y mejoría de la productividad. La medición de la productividad es la primera fase crítica dentro del proceso de la productividad. La actividad de evaluación es una comparación de los logros obtenidos tanto frente a los niveles planeados, como así también frente a los valores registrados en el pasado por la empresa y los verificados por empresas competidoras.
La recreación de rutinas de mantenimiento preventivo y el análisis continuo de los registros históricos conlleva a mejorar significativamente la productividad visto que una de las medidas tomadas ha sido realizar dicho revisión para ajustar la rutina de mantenimiento preventivo acorde las necesidades, este enunciado entra en acuerdo a lo que establece Bribiescas y García (2011) el cual indica que "El primer factor crítico para la optimización de la producción es el mantenimiento preventivo que reciben las máquinas utilizadas en la fabricación de los productos''. Enriqueciendo esta cita indicaría que un mantenimiento preventivo debe ser analizando cada cierto tiempo para que este sea actualizado de acuerdo a las necesidades de la maquina las cuales cambias a través del tiempo ya sea por desgaste o problemas de operación.


Este trabajo de investigación aplicada ha sido llevado a cabo con un método no probabilístico como se indica en el capítulo 3 debido a que la muestrea fue tomada a criterio del investigador, por lo que los resultados no son generalizables.
Con relación al método utilizado se recomiendan futuros estudios que durante la implementación el personal sea involucrado desde el inicio de dicha implementación.
Adicionalmente se recomienda realizar un muestreo con un número de muestra representativa que permita generalizar los datos a la muestra
Por otra lada, trabajar de forma conjunta la parte técnica con la parte de culturización de la técnica debido a que si la técnica no es adaptada y hecha parte del diario vivir de los empleados la mejora será efímera.